熔铝炉烟气除尘
熔铝炉熔炼一炉铝液约8小时,大致分为装料期、升温期、熔化期、精炼保温期。熔铝炉烟尘具有阵发性,主要产生在加料期和精炼期。正常工况条件下,烟气含尘浓度300~600mg/Nm3,最高可达 3~5g/Nm3o熔铝炉烟尘粒度:≤1μm占比72.5%;1~30μm占比15% ;≥30μm占比12~13%。 熔铝炉烟气主要成分有CO2> CO、呢、H20. HC1、C12X HF等。有检测报告显示,熔铝炉(或保温炉)精炼时,烟气中HC1含量为280mg/Nm3;也含量为161mg/Nm3。
由于熔炼的周期性,间歇式工作制度,以及开、停炉频繁的特点,熔铝炉烟气温度波动大,加上酸性气体的作用,易发生结露并导致除尘器和管路系统腐蚀。
上述情况对袋式除尘器的应用带来一定难度,在设计选型时应予以足够的重视。
大多数熔铝炉的烟尘治理系统能实现烟气达标排放,但对于改善操作环境则效果较差。难点是“搓灰”作业,是从炉内扒出的高温灰渣中迅速掏岀有用物质,粉尘污染严重。
某企业新建2台x25t熔铝炉,配套一套卧式搓灰机,熔炼炉原料为铝锭和铝材边角余料;燃料为天然气。熔铝炉除尘系统由烟尘捕集罩、输气管道及阀门、火星捕集器、袋式除尘器、风机、自动控制系统等部件组成(图1)烟尘捕集罩专为控制“搓灰”等操作散发的烟尘而设,炽热颗粒的捕集采用惯性除尘器。净化设备采用长袋低压脉冲袋式除尘器。
下列设备或部件以316L不锈钢制作:上箱体;除尘器内壁衬板;风机机壳、叶轮、进风口。另外,风机主轴材质为2CH3,轴承为NSK进口产品。火星捕集器内壁、除尘器以后的烟气总管内表面涂耐酸性涂料;对袋式除尘器以岩棉保温,厚度为100mm。
运行效果:熔铝炉除尘系统投运后,烟尘排放浓度达标,系统阻力在预期范围内。投运一年后观察,系统运行正常。
根据搓灰机不同的工况,分别设置了立式搓灰机加料口排烟罩、出料槽排烟罩、迴转分级筛排烟罩。粉尘控制效果良好,工作环境大为改善,铝渣和粉尘的分离效果显著提高,也大大减轻了工人的劳动强度,获得业主好评。
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